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照片证明,王乃学在工厂了解公司的运营情况,并对石化设备的安全生产进行了检查。 许振国摄影
中石化北海炼化企业150万吨/年s-zorb催化汽油吸附脱硫装置于10月17日正式投入商业运营,标志着北海炼化在结构调整和产品质量升级方面取得了新的突破,进一步提高了企业的经营业绩和市场竞争力。 10月17日上午,市委书记、市人大常委会主任王乃学出席仪式,宣布装置正式商业运行。
s-zorb催化汽油吸附脱硫装置项目是北海市的要点项目,也是北海炼化“十二五”快速发展规划的要点项目。 项目总投资2.63亿元,去年6月22日开工,9月20日土建交安,今年8月6日中交完成,10月8日装置投入运行成功。 这个装置有两大优点。 一是技术先进,是中石化独有的技术——使用——s-zorb汽油吸附脱硫技术,与以前流传的加氢脱硫技术相比,具有能耗低、辛烷值损失小、加工价格低等优点。 二是脱硫能力大,装置是目前国内脱硫能力最大的装置。 装置正式商业化运营后,在稳定实现成品油从国v升级为国ⅵ标准的同时,较有效地降低了质量升级价格,为今后生产负荷的进一步提高奠定了基础。
市委常委、中石化北海炼化企业执行董事、党委书记张忠和在运营仪式上表示,在项目建设过程中,企业严格按照总体统筹控制规划,围绕工程建设总目标,落实质量、进度、hse、费用、合同的“五个控制” 他表示,按照“安全第一”的方针,诚信团结、精心组织、精心组织,s-zorb装置投入商业运营,是北海炼化优质快速发展过程中的又一起点,近10亿元投资的北海炼化结构调整项目已获中石化总部批准。
副市长陈勋表示,石化产业是我市重点打造的三大主导产业之一,北海炼化企业作为北海石化产业的龙头公司,真正发挥了产业快速发展的核心作用、骨干作用、引领作用,为北海经济的快速发展做出了重要贡献。 催化汽油吸附脱硫装置项目正式启动,是我们实施“生态立市”战术、构建“面向海洋的经济”的重要成果,对提高产品质量和效益、推动石化产业绿色健康快速发展起到重要的促进作用。
150万吨/年的s-zorb催化汽油吸附脱硫装置吸附脱硫后的汽油硫含量在10mg/kg以下,远远低于国ⅳ标准,可以进一步满足国ⅳ排放标准对硫含量的严格要求。 在环境要求越来越苛刻的情况下,s-zorb催化汽油吸附脱硫装置一旦投产,不仅可以提高企业汽油产品的质量,还可以在汽油产品的采用过程中减少二氧化硫的排放量。
中石化北海炼化企业总经理李继炳将主持运行仪式。 仪式过后,王乃学在北海精炼中心了解了装置的情况,检查了公司的安全生产工作。
市领导彭鸣达和市直有关部门、中石化北海炼化企业职工参加了运行仪式活动。
标题:“国内最大催化汽油吸附脱硫装置正式商业运营”
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